陕煤建设矿建二公司“双突”煤层揭煤侧记
时间:载入中...
2022-12-27 单位(部门): 矿建二公司 作者: 王峰 点击:2022年1月18日王峰煤矿主斜井措施巷施工完成、2022年5月18日完成施工区域措施钻孔施工,完成各类钻孔857个……2022年12月19日揭煤掘进91.2m,各项验证指标均小于临界值,施工期间未出现片帮、漏顶现象,瓦斯浓度未超过0.1%,主斜井井筒揭煤任务顺利完成。翻开陕煤建设矿建二公司第二项目部常务经理喻国鹏的工作笔记,上面工整的书写着揭煤工作重要的施工节点及工作内容。
王峰煤矿主斜井揭煤作为王峰煤矿建设的关键性节点,工程进度直接影响矿井建设整体工期。为确保揭煤作业的安全顺利实施,该项目部从组织瓦斯地质探查、施钻系统优化、防突方案优化、措施钻孔施工、抽采“四化”建设、掘进顶板管理等方面入手,不断强化技术服务管理,及时解决揭煤作业中的各类技术难题,有效提高了各项工作施工效率。
落实钻孔探查,确保消突效果。王峰煤矿主斜井区域2#、3#煤层间距为17.1-19.3m,本次揭煤措施巷需布置在2#、3#煤层之间,为确保巷道与煤层的安全间距,措施巷施工期间严格执行超前地质探查,探明2#、3#煤层间距及巷道前方瓦斯地质情况,共实施地质探查孔22轮,钻孔206个,钻孔工程量4636m,探查孔施工全程由专业技术人员跟班,现场核对钻探数据,及时绘制地质剖面图,调整巷道坡度。在施工过程中,主斜井揭煤采用的下向穿层钻一直存在扩孔卸煤效果不佳的弊端,经过专业技术人员的多次现场探查分析,发现下向钻孔在扩孔过程中,始终会沉积一部分煤渣无法排出,导致钻孔卸煤量较小,但是孔底沉积的煤渣是松散的状态,其形成的塑性破坏区和卸压范围应当与上向穿层钻孔相当,并不会因为煤渣沉积在钻孔底部影响其卸压范围以及后续抽采效果,为保证主斜井区域措施钻孔的消突效果,现场专业技术人员结合钻孔卸煤情况,不断调整扩孔压力,优化扩孔流程,有效提高了钻孔卸煤量,最终保障措施巷顶板距离2#煤底板法向距离7~7.8m,底板距离3#煤顶板法向距离7.5~8.2m,措施巷安全施工357.5m。
破解施工难题,缩减揭煤工期。在钻孔施工准备阶段,该项目部管理人员认真分析总结周边矿井施钻期间存在的痛点、难点,制定措施巷施钻系统优化方案,通过措施巷底板硬化与“刮板输送机+铲车+胶带输送机”运输系统的结合,有效解决钻屑清运难题。重新核验供排水能力,调整供水方案,新增供水水源,增设排水管路,优化排水系统,保障多钻机水力扩孔期间供排水能力。优化调整供电负荷,增设井筒内高压电缆,确保多台大功率设备同时平稳运转。通过各系统的优化,保障了措施钻孔的顺利施工,单日最高成孔数量达17个。与此同时,为保障安全高效完成本次揭煤任务,该项目部管理人员根据主斜井设计措施钻孔多,巷道揭煤长等特点,联合建设方及设计单位多次召开现场会,不断优化井筒设计,将主斜井揭煤段巷道坡度由6°;调整为10°;,从而使巷道揭煤长度减少108m,措施钻孔减少至663个,钻孔工程量减少到1.8万米,大幅缩短了揭煤作业的工期,有效减少了成本消耗。
强化现场管理,保障安全揭煤。为保障主斜井揭煤区域抽采效果,早日抽采达标,钻孔施工阶段,该项目部联合建设方从管路设计、单元划分、封孔方式、全程护孔、钻孔连接等方面进行全过程管控,有效提高钻孔抽采效果;抽采阶段,各级管理人员认真分析主、支管路及单孔抽采浓度,补充安设自动放水器,有效解决下向抽采钻孔管路积水问题。主斜井掘进过程中,项目部严抓顶板管理,多方面优化掘进工艺,保障安全揭煤,掘进过程中继续细化完善各阶段的支护方式,使用YJQJ-4000型高能起爆器配合“95mm2电缆+放炮母线”起爆线,实现2900m超远距离工作面一次性全断面爆破,采用“煤体加固+管缝锚杆”完成超前支护,揭煤过程中实施注浆加固7轮,使用注浆加固料49吨,施工管缝锚杆39轮,管缝锚杆共计1170根,加固煤体超前距56m,有效控制了3#煤层的稳定性。截止目前,抽采管路瓦斯浓度达到30%,用时3.5个月,瓦斯抽采量达到65.57万m³;,超过设计抽采量3.27万m³;。
此次揭煤是建设集团首次执行“双突”煤层揭煤任务,揭煤任务的顺利完成不仅创出了韩城矿区“双突”煤层揭煤施工顶帮及瓦斯管理最优成绩,也为建设集团及矿建二公司积攒了宝贵的揭煤现场施工经验。